劍桿織機采用變頻調速使用情況 |
時間:2020-08-28 16:33:50 點擊: 次 |
一、 原有調速系統(tǒng)概述 在織布的生產工藝過程中,根據(jù)其生產工藝要求的不同(比如織布的緯線密度、經軸的質量差異等),要求機臺的主電機輸出一個相對較匹配的車速,以達到提高生產效率的目的。故此,一臺織布機一般需配備5-6個電機皮帶輪,根據(jù)以往的車速經驗,選取較接近理想車速的皮帶輪對機臺進行調速。但是,這種調速方式具有以下缺點: 1. 經常更換皮帶輪,勞動強度比較大;而且容易損壞皮帶輪。 2. 調速精度不高。更換皮帶輪是一種有級調速方式,還是難以尋找到理想車速點。 3. 斷線、斷頭率較高。比如某個經軸只能承受290轉/分的車速,若以偏高的300轉/分車速運轉,就容易斷線,影響其效率。 4. 運行方式不經濟。在斷線卸載運行時,電機照樣恒速運轉,此時消耗的功率是無用功率。 二、 變頻調速改造可行性分析 根據(jù)變頻調速的原理可知,變頻調速是無級調速方式。調速范圍大(0-400HZ均可,一般情況下可使用30-70HZ),其調速的精確度可達0.01HZ。若采用變頻調速,只選取一個皮帶輪即可,采取調整變頻器的輸出頻率就可達到機臺車速的目的。因此,變頻調速給織布機造就了一種很理想的調速方式。其主要特點下面接合實例進行總結分析。 三、 變頻調速使用情況實例 1、實現(xiàn)了無級調速。未改造前,其采用更換皮帶輪的有級調速方式,最多也只能實現(xiàn)5級車速;改造后,電機轉速、機臺車速快慢任意可調。見下表所示: 參數(shù)比較 改造前 改造后(選用340轉/分的皮帶輪) 調速范圍 260轉/分,300轉/分,340轉/分,360轉/分,430轉/分 車速范圍 頻率運行范圍 204轉/分――476轉/分 30-70HZ 調速精度 最高相差20轉/分 0.01HZ(即車速0.068轉/分) 2、實現(xiàn)了較為經濟的節(jié)能運行方式,每節(jié)約一分錢就是增加一分錢的利潤。由于織布時經常斷線,此時電機消耗的功率是無用功率,采用變頻調速后可參數(shù)設定其節(jié)能輸出(即非全壓輸出),此時電機運行電流也隨之下降,根據(jù)電機運行功率計算公式P=1.732UI*COSΦ可知,其消耗的功率呈平方比下降。實際對同一品種布監(jiān)測數(shù)據(jù)表明: 日產量 耗電 每米用電 節(jié)電比例 提高生產效率 改造前 126m 59.6 KWh 0.473 KWh ――― ―――――― 改造后 148m 66.5 KWh 0.45 KWh 4.86% 14.86% 3、提高了生產效率。從上表分析數(shù)據(jù)可知,在較為理想的車速下運行,減少了斷線、斷頭率,從而提高了生產效率,提高了機臺利用率。若以每臺織機30萬元價值計算,相當于為每臺織機減少了約四萬多元設備投資。 4、提高了織布機的自動化程度。機臺織布工人都可根據(jù)實際需要按"↓"或"↑"調整車速,從根本上解決了更換皮帶輪的麻煩。 四、 在改造中應注意的問題 1、由于機臺配用的是普通的三相交流電機,其散熱風扇的運行頻率與電機繞組的運行頻率相同。故在選擇皮帶輪時直徑不宜過大,致使變頻器運行頻率較低,從而導致電動機溫度偏高。 2、因織布機啟動方式是:先啟動電機,再通過電磁離合器瞬間加載,此時電機的運行電流急劇加升,以4.5KW電機為例,現(xiàn)場實測其瞬間加載電流為16-20A。故在變頻器選型時應放大一個規(guī)格,為避免加載時變頻器出現(xiàn)過流保護。 3、因織布車間紡織飛花較多,容易影響變頻器的散熱風扇賭塞。因此,應常保持變頻器散熱器、散熱風扇的清潔。
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